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攀鋼廢砂再生技術(shù)攻關(guān)“出手不凡” |
來源:互聯(lián)網(wǎng),更新時間:2006-6-22 18:11:51,閱讀:
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截至5月底,由攀鋼機制分公司自行開展的“改性水玻璃砂再生使用”前期試驗,已初獲成功,試驗出的吊架、軸承座等產(chǎn)品均達(dá)到預(yù)期要求,標(biāo)志著該公司一年耗費約12000噸的水玻璃砂有望全部“變廢為寶”。
該公司以往使用的水玻璃砂為傳統(tǒng)的硬化水玻璃砂,潰散性差,再生回用困難,只能一次性使用。為進(jìn)一步降低成本,從今年初開始,該公司將“改性水玻璃砂再生使用”作為重點效能監(jiān)察項目,組織人員開展攻關(guān)。廢砂再生的前提就是要改變傳統(tǒng)硬化水玻璃砂的屬性,變傳統(tǒng)的二氧化碳進(jìn)行固化的方式為有機脂固化。此舉不僅可以極大地減少水玻璃的加入量,還可以提高砂子的潰散性,便于再生重復(fù)使用。該公司歷經(jīng)3個月時間,在試驗室模擬現(xiàn)場環(huán)境、溫度、空氣濕度等狀況,對型砂中水玻璃、有機脂的加入量進(jìn)行了多次配比試驗,并做出試塊進(jìn)行了數(shù)十次拉伸、抗壓工藝試驗。經(jīng)過上百組數(shù)據(jù)的測試,終于得出了最理想的配方。之后,該公司將試驗場地轉(zhuǎn)至現(xiàn)場,按照試驗出的配方調(diào)整砂的比例,在吊架、軸承座等小件產(chǎn)品上試驗后終獲成功,不僅降低了生產(chǎn)強度,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,型砂的潰散性也達(dá)到了再生使用要求,可使85%左右的廢砂再生利用,全年節(jié)約型砂采購成本200余萬元。 |
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