經(jīng)過4個(gè)月的技術(shù)攻關(guān),近期,包頭鋁業(yè)電解二廠在28臺(tái)400kA系列生產(chǎn)高級(jí)鋁的電解槽上,改變傳統(tǒng)的單點(diǎn)加氟生產(chǎn)工藝,首次創(chuàng)新采用“六點(diǎn)加氟”,通過氧化鋁打料系統(tǒng)增加氟化鋁參配下料并取得成功,在持續(xù)穩(wěn)定、提高電解效率、降低氟化鋁單耗上取得明顯效益,實(shí)現(xiàn)了用普通400kA電解槽直接生產(chǎn)高級(jí)鋁的一項(xiàng)工藝技術(shù)創(chuàng)新。
400kA電解系列一直沿用傳統(tǒng)的氟化鋁單點(diǎn)下料工藝,該工藝存在氟化鋁流動(dòng)差、電解質(zhì)成分不均勻、下料口附近分子比低,單槽分子比不均勻等問題,嚴(yán)重影響了氟化鋁的有效利用。同時(shí),還經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生電解槽溫度波動(dòng)、氟化鋁料口堵料、沉淀多、電解槽效應(yīng)多等現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)高級(jí)鋁的28臺(tái)電解槽工藝不均衡、不穩(wěn)定、難控制等問題頻頻出現(xiàn)。
為此,包鋁電解二廠進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造,制作打料平臺(tái)的料斗,實(shí)地跟蹤并調(diào)節(jié)氟化鋁料斗流速,精確計(jì)算每天每臺(tái)槽氟化鋁參配總量,利用氟化鋁打料平臺(tái),在6個(gè)下料口定時(shí)均勻投放。經(jīng)過4個(gè)月的攻關(guān)實(shí)驗(yàn),氟化鋁使用率大大提高,生產(chǎn)高級(jí)鋁電解槽運(yùn)行更加穩(wěn)定、可控,在電解效率提高的同時(shí),氟化鋁單耗也得到了有效控制和降低。
改造后的電解槽各項(xiàng)指標(biāo)明顯優(yōu)化,電解槽運(yùn)行穩(wěn)定、單槽分子比更為集中、均勻,爐底沉淀情況有所好轉(zhuǎn),電解槽工藝環(huán)境趨于穩(wěn)定,更加可控。目前,28臺(tái)高級(jí)鋁電解槽噸鋁氟化鋁降低7公斤,月創(chuàng)效15萬元,分子比平均降低0.20,電解槽溫度由原來的958℃降到948℃,鋁水平從原來的28cm提升到30cm,電流效率由原來的91.5%提升到92.5%,預(yù)計(jì)全年可多創(chuàng)效益150萬元。(路平 張文生)
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